成型1帘布筒流程图根据成型工艺流程,轮胎成型的每道工序可看作一个相对独立的动作组合。在自动成型状态下,当前道工序完成后,每个动作机构进到下一道工序的准备位置,当这道工序的操作条件满足时,按下/步进0开关,才能进行相应的工序动作(即M41、M42、M43、M44、M45之一接通)。在手动状态下,按压/段进0开关(即M400、M401、M402、M403、M404之一接通),可以选择进入任何一个内部软元件状态(S)。手动选好步进段后,接通自动状态M61,于是程序运行当前工序段的自动成型动作。这样可以方便、直观地对控制程序自动部分进行读、写、修改、监控等操作。
应用子程序及子程序嵌套(指针P),实现自动状态流程中,重复动作和动作组合交叉使用。成型机程序设置了13个子程序,并相互嵌套使用。13个子程序是:P1各机构复位(回原始状态位),P2左侧机构前进,P3胶囊反包动作,P4扣圈进退动作,P5后压辊反包动作,P6下压辊动作,P7指形正包、后压到位准备,P8后压辊正包动作,P9扩、拉布器联动上帘布筒,P10后压辊进、分、正转动作组合,P11后压辊退、合、反转动作组合,P12压缓冲层准备位,P13压胎面准备位。
简要说明成型3布筒的工艺动作:成型3布筒工艺(子程序嵌套)梯形图示意应用子程序和子程序嵌套,可以节省大量程序存储空间,缩短程序扫描周期,提高输出处理速度。在实际编程及调试中应注意使用子程序的条件,来完成子程序的调用与返回。不能强制步进梯形图的跳转,否则会影响PLC对输出的处理。
应用中断处理,提高拉布器装置到位精度。中断处理示例PLC程序的扫描周期为513ms,如果拉布器的运动速度为每秒016m,继电器输出型的应答滞后时间为10ms,因此,拉布器动作响应滞后为016@(513+10)=9118mm,与工艺要求2mm相差很大。
通过中断及输出应答的刷新处理,PLC应答滞后时间为0102ms,拉布器动作响应滞后为016@0102=01012mm,这样,大大提高了拉布器到位的控制精度,保证了工艺参数的精确控制,如示。
在顺序控制的程序段中,设置了以下程序段:人机界面服务程序,外部故障适时监控及报警输出,对触摸屏的通信和操作,成批输出信号模式,基本动作单元,手动动作单元,自动动作单元。
结束语在轮胎成型机上应用现代数字控制技术,大大提高了成型设备的运行精度,降低了零部件损耗和故障发生频率,检修方便,在不影响工艺流程的前提下,缩短了胎胚生产周期,提高了劳动生产率,为轮胎产品质量的提高提供了重要保证,效果显著。
通过多年的设计和实践,现代数字控制技术已在我公司斜交轮胎成型机、快速胶囊反包成型机、子午线轮胎成型机中广泛推广使用,使成型机各项功能得到了更好的发挥,取得了良好的效果。