关于我们 联系我们 网站地图 您好!欢迎访问沈阳天乙新数控机械有限公司!
全国咨询热线:024-8936-3215
您的位置:首页>>新闻中心>>行业动态

咨询热线

024-8936-3215

用钻床改造矿设备工艺研究

作者:天乙数控机床时间:2021-12-03811次浏览

信息摘要:

镗床主轴*大升降高度为,工作台*大载重为;而该部件中心孔距边缘尺寸超过1000mm,重量为,超出了镗床的加工范围。因上述方案不可行,经过仔细研究和分析,决定利用现有的设备摇臂钻床来代替镗床镗削加工,解决了该部件外形尺寸大、重量大的问题。为了完成这项加工修复任务,我们专门设计和制作Z3063摇臂钻床的专用刀杆和定位

镗床主轴*大升降高度为,工作台*大载重为;而该部件中心孔距边缘尺寸超过1000mm,重量为,超出了镗床的加工范围。因上述方案不可行,经过仔细研究和分析,决定利用现有的设备摇臂钻床来代替镗床镗削加工,解决了该部件外形尺寸大、重量大的问题。为了完成这项加工修复任务,我们专门设计和制作Z3063摇臂钻床的专用刀杆和定位盘,来实现该部件的加工修理。


  专用刀杆与定位盘的设计制造专用刀杆专用刀杆,用230mm的圆钢进行锻造加工成型。刀杆的上部加工成莫氏号锥柄与摇臂钻床主轴孔相连接,刀杆的中部2加工成的圆柱形,在圆柱形中间加工成20mm20mm的方孔为装夹刀具所用,用螺栓5进行紧固刀具。加工方孔的空孔刀,刀杆的下部4处是导向空心50孔M是在加工过程中起储存和排屑作用;将部件止口和定位盘用螺杆紧固;定位盘上孔镶配铜套,镶配铜套后在铜套中间加一个储油槽,起储油作用,防止加工过程中刀杆导向轴与定位盘铜套产生干磨抱死。螺栓孔;定位盘止口;排削孔;导向铜套定位盘3刀具几何参数的选择因电铲底座中心孔是用普通J422焊条补焊,材质较软,粗加工为断续切削,镗孔刀具的材质应选择普通高速钢W18Cr4V;前角应选2030,减小切削力和切削热;后角应选;主偏角选用,以减小切削抗力,避免产生振动,副偏角选用以减小切深抗力,使切屑沿待加工表面排出。加工工艺过程与措施将该工件磨损的中心孔补焊好,测量加工余量为5mm右;翻转180底面朝上,将加工好的定位盘安装在底座架中心孔端面止口上,用M18螺丝将定位盘紧固;再将平台底座翻转,吊运放置在摇臂钻床工作台上,用千斤顶和道木墩进行支承找平,然后将专用刀杆固定在摇臂钻主轴上,用楔铁把专用刀杆与钻床主轴连接锁死,防止刀杆的自重下坠;将百分表吸在专用刀杆上,以底座架的平面为基准进行找正,使工件与钻床的主轴旋转中心垂直;找正的精度要控制在的范围之内。将专用刀杆导向部分装入定位盘孔内,使刀杆定心,但必须保证专用刀杆与定位盘自由旋转;刀杆导向部分与定位盘145mm孔配合间隙,然后将摇臂钻立柱、横梁与小车夹紧固定。该部件的中心孔是经过补焊的,它的直径尺寸大小不一样,切削余量不均匀,因此在加工过程中选择切削速度和进刀量时不能过大,如果切削速度、进刀量过大,就会产生共振现象,会影响加工精度,对机床造成损坏。


  存在问题几年来,在实际使用过程中,特别是冬季,由于天气比较寒冷,辅助空压机供给的压气中含有水份,被带到快速放气阀中,积存在阀芯上而结冰。当打完一个孔后,将回转小车提升到*上面制动时,由于阀芯不能动作,使气缸下腔的风无法迅速排放,制动器仍处于打开状态。此时如司机操作主离合器到行走位置时,回转小车会迅速下滑而造成事故。轻者两条链条崩断,重者使回转小车内零部件损坏。这些年来,由此而造成回转小车下坠事故时有发生。


  改进措施鉴于此,我们经过大量实践,将此系统进行了改进。改进后的主提升制动器的控制系统原理如所示。在司机室操作台增设了一个手控三位五通阀,并将气缸改为双作用气缸。在正常钻孔作业当中,可使二位三通电磁阀通电吸合,并同时将手控三位五通阀的手柄搬到松闸位置,即所示手柄向右搬动。使压气进入下腔,压缩弹簧打开制动器,可进行正常提升或下放。但当打完一个孔,回转小车提到*上面而需要制动时,可先将二位三通电磁阀断电后,然后将手控三位五通阀的操作手柄通过中间位置搬到制动位置,即所示手柄向左搬动。


  此时辅助空压机供给的压气通过手控三位五通阀进入气缸上腔,气缸下腔的压气可通过手控三位五通阀而排掉。在压气和弹簧力共同作用下,使活塞杆下移而实现制动。因此在打完一个孔需要移车而操作主离合器至行走位置时,就不会因制动器不工作使回转小车下滑而发生事故。起到了双重保险的作用。1-手控三位五通阀;2-二位三通电磁阀;3-快速放气阀;4-双作用气缸改进后主提升制动器控制系统原理4结束语通过对主提升制动控制系统的改进,增强了主提升机构工作的安全可靠性,避免了回转小车下坠事故的发生,减少了成本不必要的浪费,降低了维护工人的劳动强度,取得了良好的经济运行效果。以孔的实际尺寸重新镶配铜套,并在铜套与底座架中心孔之间镶入3个固定螺丝,使底座架中心孔修复后达到原来使用要求。


  结束语该部件中心孔加工修复后,完全达到了使用要求。此项加工方法修复时间短,节约大量资金,且得到了运用推广,解决了我矿设备维修中的实际问题。不足之处就是吃刀深度的控制是靠刀具的伸出长短来实现的,尺寸精度控制也比较困难,应该设计为可微调上刀结构。


返回列表 本文标签: